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普科科技PKC6100A电流探头在新能源汽车电机控制器测试中的关键应用
发布:西安普科科技浏览次数:案例背景:某知名新能源汽车电控系统开发商的测试挑战
上海某新能源汽车电控系统一级供应商(国内Top3)在开发新一代800V高压平台电机控制器时,面临电流测量难题。该企业原先使用的某进口品牌电流探头(型号A622)存在以下问题:
1. 带宽不足(仅100kHz)导致无法准确捕捉SiC MOSFET的高频开关电流
2. 量程切换不便(需手动调节)影响测试效率
3. 探头体积过大难以在紧凑的电机控制器内部布置
2024年第四季度,该企业测试部门引入10套普科科技PKC6100A交直流电流探头,用于电机控制器的研发验证测试。
核心测试场景:800V SiC电机控制器相电流测量
测试对象详情
被测设备:800V SiC三相电机控制器
工作条件:
直流母线电压:720V
最大相电流:峰值580A(持续300A)
开关频率:40kHz
测试需求:
同时测量三相电流波形
捕捉开关瞬态电流(上升时间<200ns)
评估电流环控制性能
PKC6100A的技术表现
1.高频特性验证
成功捕捉到SiC器件特有的ns级电流上升沿
实测上升时间182ns(理论值175ns)
清晰观测到电流波形中的谐振振荡(频率约650kHz)
2.多量程应用
在电机启动阶段使用100A档位(浪涌电流达820A)
稳态运行时切换至10A档位(分辨率达10mA)
量程切换时间<3秒(原探头需15秒以上)
3.空间适应性
探头头部尺寸仅Φ15mm
成功在间距仅25mm的相线间布置三只探头
耐受电机舱内120℃环境温度(规格书标称85℃)
测试成果与工程价值
关键问题发现
1.电流采样延迟:
发现实际电流反馈比理论值延迟800ns
导致控制环路相位裕量不足
通过调整采样电路布局解决
2.开关损耗分析:
实测SiC MOSFET关断电流拖尾时间比IGBT缩短73%
为散热设计提供精确数据支持
3.EMI优化:
识别出650kHz的电流振荡是EMI超标主因
通过调整栅极电阻将振荡幅度降低60%
经济效益
节省进口探头采购成本约12万元(相比A622)
缩短研发周期6周(原计划因测试瓶颈延误)
降低售后故障率(基于更精确的测试数据优化)
技术优势对比
| 性能指标 | 原用A622探头 | PKC6100A |
| 带宽 | DC~100kHz | DC~800kHz |
| 上升时间 | >1μs | ≤437.5ns |
| 量程切换 | 手动机械调节 | 电子按键切换 |
| 最高环境温度 | 70℃ | 实测120℃仍正常工作 |
| 探头尺寸 | 25mm直径 | 15mm直径 |
| 校准周期 | 每周一次 | 每月一次 |
客户反馈
该企业测试部王经理评价:
"PKC6100A在三个关键方面超出预期:
1. 800kHz带宽完美匹配SiC器件的测试需求
2. 电子量程切换使测试效率提升3倍
3. 小体积设计解决了高压系统空间受限的痛点"
基于良好使用体验,该企业已将普科探头列入《新能源汽车电控测试设备推荐名录》,并计划在新建的800V实验室中全面采用PKC6100A系列探头。
扩展应用场景
除电机控制器外,该探头还在以下测试中发挥重要作用:
1.车载充电机(OBC)测试:
测量PFC电感电流波形
评估软开关效果
2.动力电池包测试:
检测电池充放电电流纹波
分析接触器闭合时的浪涌电流
3.电驱动系统NVH分析:
关联电流谐波与电机振动频谱
优化PWM调制策略降低噪声
本案例展示了国产高端电流探头在新能源汽车核心部件测试中的实际价值,普科科技PKC6100A以优异的性能和性价比,助力企业突破高压快充技术瓶颈。
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2025-04-21相关仪器
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